閥門(mén)的控制,調(diào)節(jié)一線(xiàn)加工空氣量,*終在保證正常生產(chǎn)的情況下停掉一線(xiàn)1臺(tái)空壓機(jī),降低壓縮空氣成本消耗網(wǎng)壓力超過(guò)設(shè)定壓力(0 75MPa)時(shí),只能通過(guò)卸鋼管進(jìn)行聯(lián)接。為節(jié)約投資加快進(jìn)度,我們利用原我公司現(xiàn)有2條浮法生產(chǎn)線(xiàn),分別于2003年2月和2005年2月投產(chǎn)運(yùn)行。各自建有壓縮空氣站,分別提供所需壓縮空氣。在運(yùn)行中我們發(fā)現(xiàn),浮法二線(xiàn)空壓機(jī)由于設(shè)備本身特性及工藝操作原因,需要將部分壓縮空氣放空來(lái)達(dá)到保證系統(tǒng)穩(wěn)定的要求,這樣就存在壓縮空氣浪費(fèi)問(wèn)題。針對(duì)這種情況,決定對(duì)兩條生產(chǎn)線(xiàn)的空壓站進(jìn)行管道聯(lián)網(wǎng)改造,將二線(xiàn)放空壓縮空氣輸送到一線(xiàn),減少一線(xiàn)空壓機(jī)運(yùn)行數(shù)量,在保證生產(chǎn)情況下,降低壓縮空氣成本消耗。
1改造構(gòu)想11空壓站設(shè)備改造前的配置狀況浮法一線(xiàn)空壓站設(shè)計(jì)有3臺(tái)排氣量20m3/min的螺桿式空壓機(jī),由北京復(fù)盛公司生產(chǎn)。生產(chǎn)中,設(shè)備需全部投入使用方能滿(mǎn)足用氣量要求。無(wú)備用設(shè)備。該空壓機(jī)本身設(shè)計(jì)具有容調(diào)功能,即設(shè)有空氣進(jìn)氣調(diào)節(jié)蝶閥,通過(guò)伺服氣缸調(diào)整進(jìn)氣閥開(kāi)度來(lái)調(diào)節(jié)管網(wǎng)壓力。當(dāng)管網(wǎng)壓力超過(guò)設(shè)定壓力(0.75MPa)時(shí),可以逐步關(guān)小進(jìn)氣蝶閥來(lái)減少壓縮空氣量;當(dāng)管網(wǎng)壓力低于設(shè)定壓力(0.75MPa)時(shí),可以逐步開(kāi)大進(jìn)氣蝶閥以增加壓縮空氣量。這樣就達(dá)到了穩(wěn)定管網(wǎng)壓力和節(jié)能的目的。
浮法二線(xiàn)空壓站設(shè)計(jì)為4臺(tái)20m3/min螺桿式空壓機(jī),由阿特拉斯公司制造,生產(chǎn)時(shí)3用1備。由于該品牌空壓機(jī)沒(méi)有空氣進(jìn)氣調(diào)節(jié)閥,所以當(dāng)管荷閥組的電磁閥、膜片轉(zhuǎn)換閥將進(jìn)氣閥開(kāi)度直接關(guān)掉90%并且完全卸載油氣筒壓力;當(dāng)管網(wǎng)壓力低于設(shè)定壓力(0 75MPa)時(shí),再通過(guò)卸荷閥組的電磁閥、膜片轉(zhuǎn)換閥將進(jìn)氣閥開(kāi)度直接開(kāi)到100%.因浮法線(xiàn)壓縮空氣用氣量負(fù)荷經(jīng)常變化,因此在實(shí)際運(yùn)行當(dāng)中,為了避免空壓機(jī)頻繁加、卸載對(duì)空壓機(jī)本身(特別是電機(jī)頻繁啟動(dòng))和后續(xù)用氣設(shè)備儀電控制系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響,必須通過(guò)將部分壓縮空氣放空的方式把管網(wǎng)壓力控制在0 75MPa以下。這樣長(zhǎng)期運(yùn)行就造成了壓縮空氣大量浪費(fèi)。
12改造目的對(duì)一、二線(xiàn)壓縮空氣管道進(jìn)行改造連接,將二線(xiàn)放空的壓縮空氣輸送到一線(xiàn),通過(guò)一線(xiàn)空壓機(jī)容調(diào)功能和閥門(mén)控制調(diào)節(jié)一線(xiàn)加工空氣量,*終在保證生產(chǎn)的情況下停掉一線(xiàn)1臺(tái)空壓機(jī)。降低壓縮空氣的成本消耗。二線(xiàn)的空壓機(jī)在滿(mǎn)載且相對(duì)平穩(wěn)的狀況下運(yùn)行,而不用頻繁加、卸載,或人為地放空壓縮空氣,有效利用了資源,減少了浪費(fèi)。
2改造情況在此改造構(gòu)想下,經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究,決定在滿(mǎn)足工藝要求、保證生產(chǎn)安全的前提下,對(duì)浮法公司壓縮空氣系統(tǒng)管網(wǎng)進(jìn)行改造。
將一、二線(xiàn)壓縮空氣主管道通過(guò)DN150無(wú)縫有廠區(qū)保護(hù)氣體管網(wǎng)支架通過(guò)加固敷設(shè)壓縮空氣管道,并在管道上加裝了必要的閥門(mén)。聯(lián)網(wǎng)完成后,可以將二線(xiàn)所有放空壓縮空氣全部輸送到一線(xiàn)。然后通過(guò)一線(xiàn)空壓機(jī)的容調(diào)功能減小進(jìn)氣閥的開(kāi)度,對(duì)兩條生產(chǎn)線(xiàn)的加工空氣量進(jìn)行調(diào)節(jié)分配。
聯(lián)網(wǎng)改造完成后,大部分時(shí)間內(nèi)一線(xiàn)空壓站由運(yùn)行3臺(tái)空壓機(jī)改為運(yùn)行2臺(tái)空壓機(jī),停掉的1臺(tái)空壓機(jī)只是在原料除塵開(kāi)機(jī)時(shí)運(yùn)行4 ~5h/d.二線(xiàn)仍然開(kāi)3臺(tái)空壓機(jī)。相比改造前,在不增加任何運(yùn)行費(fèi)用情況下,等于少開(kāi)了1臺(tái)功率132kW空壓機(jī),節(jié)能效益非常顯著。
3改造進(jìn)度從2005年4月起,經(jīng)過(guò)1個(gè)月的改造和試生產(chǎn),在反復(fù)、細(xì)致的調(diào)整下,設(shè)備運(yùn)行工況逐漸穩(wěn)定。在原料車(chē)間除塵系統(tǒng)不開(kāi)情況下,一線(xiàn)空壓站由3臺(tái)空壓機(jī)全部運(yùn)行改為2用1備?,F(xiàn)設(shè)備運(yùn)行一切正常。
4改造效果(未計(jì)740m3/d循環(huán)水停用節(jié)電量)2005年4月改造完成后,一線(xiàn)空壓站3臺(tái)空壓機(jī)電機(jī)電流分別由原來(lái)的平均230A、230A、200A下降為平均190A、190A、0A. 2005年5月份一線(xiàn)空壓站實(shí)際用電量KfkWh的用電量,當(dāng)月實(shí)際節(jié)電7 104kWh.基本達(dá)到了預(yù)期效果。
5經(jīng)濟(jì)效益分析節(jié)能降耗分析(本分析參照2004年度實(shí)際消耗計(jì)算):少開(kāi)一臺(tái)空壓機(jī)節(jié)省備品備件(空氣濾芯、油濾芯、空壓機(jī)潤(rùn)滑油等),合計(jì)3③節(jié)省循環(huán)水:一套空壓機(jī)每天需循環(huán)水約740m3,按2%損耗計(jì)算,每天可以節(jié)水14自來(lái)水價(jià)格按221元/m3計(jì)算合計(jì)148m3/d以上各項(xiàng)總計(jì)每年可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益65X104元。
6結(jié)束語(yǔ)這次聯(lián)網(wǎng)改造基本達(dá)到了“一線(xiàn)空壓站停1臺(tái)空壓機(jī)”的改造目標(biāo),改造后設(shè)備運(yùn)行正常,空壓站電耗明顯下降,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。但是,這僅僅是從優(yōu)化浮法公司空壓機(jī)的合理配置方面取得的效益。空氣壓縮機(jī)節(jié)能真正關(guān)鍵在于找到系統(tǒng)浪費(fèi)根本原因和準(zhǔn)確分析出系統(tǒng)節(jié)能潛力的數(shù)值。
而壓縮空氣系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)所碰到的疑難和低效問(wèn)題總是讓人覺(jué)得很復(fù)雜和無(wú)從下手。因此,對(duì)壓縮空氣系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行正確的評(píng)估,全面動(dòng)態(tài)管理,使壓縮空氣系統(tǒng)組件充分發(fā)揮效能,進(jìn)一步降低空壓機(jī)綜合能耗,是我們技術(shù)創(chuàng)新的努力方向。
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